1 概述 氨堿法純堿生產(chǎn)的主要原料為工業(yè)海鹽,并在生產(chǎn)中產(chǎn)生大量的蒸餾廢液。近年來,國內(nèi)純堿產(chǎn)量在逐年增加,隨著鹽業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整、海鹽資源的萎縮,工業(yè)鹽的實際產(chǎn)量卻在逐年減少,這對純堿企業(yè)的生存產(chǎn)生了一定的危機。2000 年3 月份出現(xiàn)了第一次“鹽荒”,六大堿廠匯集山東爭奪所剩無幾的海鹽。連云港堿廠幾乎被迫停產(chǎn),堆場庫存鹽量最低時僅1 千余噸,不足8 h 的生產(chǎn)用量。 目前國際上主要的合成堿生產(chǎn)企業(yè)大多數(shù)采用地下巖鹽生產(chǎn)純堿。我國的地下巖鹽儲量非常豐富,若以地下巖鹽取代部分海鹽制堿,既解決了企業(yè)的生存危機,又降低了生產(chǎn)成本。但是地下巖鹽鹵水的SO42 -濃度一般在15 g/ L 左右,而純堿生產(chǎn)要求的精制鹵水中SO42 - 濃度不高于2 g/ L ,因此降低SO42 - 濃度成為該技術(shù)的主要難點。假如能采用氨堿蒸餾廢液除去地下巖鹽中的SO42 -,對環(huán)境保護和降低生產(chǎn)成本都是十分有利的,但產(chǎn)生的CaSO4 ·2H2O 結(jié)晶甚為細小、難于分離。國內(nèi)某氯堿廠采用傳統(tǒng)的道爾沉降工藝(其流程見圖1) ,分離效果差,通常只能將鹵水中的SO42 - 降至5~8 g/ L ,且設(shè)備多、占地面積大、結(jié)垢嚴重,攪拌設(shè)備故障率高。 為在上述除硝工藝中獲得理想的CaSO4 ·2H2O 結(jié)晶,盡量排除設(shè)備結(jié)垢嚴重等問題,南化集團設(shè)計院在反應(yīng)槽結(jié)構(gòu)的設(shè)計上做了大量工作,并借鑒氯堿工業(yè)的成功經(jīng)驗,選用戈爾薄膜液體過濾器分離CaSO4·2H2O 結(jié)晶,在中試中獲得成功。
 2 戈爾薄膜液體過濾器 戈爾薄膜液體過濾器的工作原理與袋式除塵器雷同,工作原理如圖2 示意。鹽鹵除硝中間試驗選用由美國戈爾(中國) 公司提供的戈爾薄膜液體過濾器,其中的膨體聚四氟乙烯為美國戈爾公司的專利技術(shù)。眾所周知,聚四氟乙烯是非極性材料,抗結(jié)垢性能優(yōu)異,耐腐蝕性能可謂是“塑料之王”,耐溫可達260 ℃。美國戈爾公司采用膨體聚四氟乙烯薄膜做過濾器中的濾袋,讓懸浮液中的固體顆粒被全部收集在薄膜表面,并設(shè)置了反吹清洗裝置防止其表面的結(jié)垢層增厚,為定期自動清理掉這些結(jié)垢物提供了有利條件。 由圖2 可見,懸浮液從戈爾薄膜液體過濾器的下部進入,固體顆粒被截留在薄膜表面,濾袋內(nèi)的清
 液隨之上升從上部封頭側(cè)向排出。工作一段時間后,從上部封頭頂部通入空氣,在空氣壓力作用下薄膜產(chǎn)生變形,其外表的結(jié)垢層斷裂、脫離,沉積至過濾器的底部,當達到一定量時被迅速從底部排出。 這種以秒計的瞬時反流形成自清洗,過濾與自清洗交替進行,循環(huán)往復(fù),實現(xiàn)戈爾薄膜液體過濾器的連續(xù)運行。整個操作過程實現(xiàn)全自動控制,并可按工藝要求對每一參數(shù)進行實時顯示、修改、記錄。操作方便,運行可靠,勞動強度低。戈爾薄膜液體過濾器 的主要工作參數(shù)如下: 懸浮液過濾壓力 0. 07~0. 10 MPa 自清洗壓力 0. 035 MPa 工作溫度 < 260 ℃ 耗氣量 0. 3 m3/ min 懸浮液中固體含量 20 mg/ L~0. 1 kg/ L 可分離的最小粒度 1μm 3 鹽鹵除硝采用戈爾薄膜液體過濾器 中國石化集團連云港堿廠是國內(nèi)的大型純堿廠之一,純堿生產(chǎn)能力逾800 kt/ a。為降低生產(chǎn)成本,在鹽鹵除硝技改項目中用地下巖鹽代替部分工業(yè)海鹽,因現(xiàn)有的壓力蒸餾條件下產(chǎn)生的氨堿蒸餾廢液中w ( CaCl2 ) 約占9 %~ 10 % , 用它與鹽鹵中的SO42 - 反應(yīng),能綜合利用其中的Cl - ,以降低工業(yè)海鹽的用量。由于反應(yīng)所得的CaSO4 ·2H2O 結(jié)晶細小,我們在小試驗中測得的結(jié)晶粒度約為15μm ,連續(xù)反應(yīng)試驗測得的粒度為20~35 μm ,其中粒度小于5μm 的CaSO4·2H2O 結(jié)晶約占25 %(質(zhì)量計) ,若采用傳統(tǒng)的沉降分離則十分困難。在試驗室中,我們將反應(yīng)后的懸浮液經(jīng)真空抽濾所得的鹽鹵清液靜置10 h 以上,仍有許多細小結(jié)晶沉淀。選用戈爾薄膜液體過濾器較好地解決了這一難題。鹽鹵除硝中間試驗中采用的戈爾膜固液分離工藝流程如圖3示意。
 巖鹽鹵水是中間試驗的主要原料,其SO2 -4 濃度為9. 5 g/ L 左右,Ca2 + 濃度為1. 2 g/ L ;氨堿蒸餾廢液中w (CaCl2) 為12 %左右。除硝后要求得到的精制鹵水中SO2 -4 濃度降至2 g/ L 以下,剩余Ca2 +濃度低于4 g/ L ,水質(zhì)清澈,才能滿足純堿生產(chǎn)的質(zhì)量要求。 要求中間試驗選用的戈爾薄膜液體過濾器的主要技術(shù)指標如下: 過濾能力 ≥0. 7 m3/ (m2·h) 懸浮液過濾壓力 0. 10 MPa 自清洗壓力 0. 035 MPa 工作溫度 ≈40 ℃ 耗氣量 0. 3 m3/ min 懸浮液中固體含量 < 10 g/ L 可分離的最小粒度 1μm 在為期一個月的鹽鹵除硝中間試驗中,由于反應(yīng)槽(除硝) 的選型和結(jié)構(gòu)優(yōu)化,各項工藝指標圓滿地達到了預(yù)期要求。戈爾薄膜液體過濾器的使用效果更是令人滿意,懸浮物的去除率達99. 9 % (質(zhì)量計) 。所得的精制鹵水清澈,其固含量低于5 mg/ L 。 由于以秒計的自清洗持續(xù)把薄膜表面的結(jié)垢物卸下,懸浮液始終處在過濾強度較高的狀態(tài)下,中試期間的過濾能力多穩(wěn)定在0. 8 m3/ (m2·h) 以上。中試期間該設(shè)備運行平穩(wěn),性能優(yōu)異,工作環(huán)境清潔,完全符合長期運行的要求。 4 結(jié)論 傳統(tǒng)的道爾沉降工藝流程長,設(shè)備體積龐大,占地面積大,勞動強度大,設(shè)備故障多,運營費用高。 鹽鹵除硝工藝中的CaSO4·2H2O 結(jié)晶細小,采用以膨體聚四氟乙烯復(fù)合濾料的戈爾薄膜液體過濾器,抗結(jié)垢性能優(yōu)異,懸浮物的去除率高,過濾強度高,經(jīng)中間試驗證實,能滿足工藝指標和長期運行的要求,可在鹽鹵除硝工藝的工業(yè)裝置中運用。
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